摘要:介绍了某钢厂热处理线
抛丸机的设备结构、参数、技术特点,其装备水平确保了钢板获得较佳的外貌质量。同时对现阶段抛丸机在应用实践中泛起的悬挂轴承频繁损坏、清扫尾吹装置等故障进行剖析并逐一革新和优化。革新后增加了设备的作业率,减少后续工序对设备与生产的影响,降低了备品备件的消耗和人工处理钢板的本钱,提高了经济效益,希望为中厚板厂热处理线抛丸机的应用实践提供一些借鉴经验。
要害词:抛丸机;悬挂轴承;清扫尾吹装置;革新
0前言
抛丸机作为热处理线重要设备,主要任务是对钢板清除外貌氧化铁皮,它决定着入炉前产品的外貌质量,特别是对具有高附加值的中厚板具有十分重要的作用。抛丸机自投入使用以来,由于其使用情况的特点以及设计制造不周全等原因,时常泛起丸料循环系统、清扫尾吹装置引起的一系列设备生产故障,造成了设备损坏,影响了正常生产和产品质量。通过现阶段应用实践对上述故障进行剖析并逐一进行了革新优化,取得预期效果。
1设备结构、参数、技术特点
抛丸机主要由设备本体、除尘系统和电控系统组成。其中设备本体为焦点部位,包括抛丸装置、丸料循环系统、清扫尾吹装置等。抛丸装置为抛丸机的焦点部件,该装置接纳10抛头电机直联装置交错安排,能有效制止抛丸历程中丸料的相互干预,具有有效抛丸面积大,耐磨件事情寿命高等特点。钢板抛丸速度在2~7m/min区间可调,这些都包管了较佳的抛丸外貌质量。丸料循环系统主要由丸料斗提机、四个横向螺旋装置、若干个纵向螺旋装置组成,主要功效是实现整个抛丸机事情历程中较大18吨丸料流的循环。
清扫尾吹装置主要由辊刷装置和高压风机尾吹装置组成,主要功效是实现在抛丸后清除钢板上外貌的丸料,实现钢板上外貌无剩余丸料,较少对后续工序的影响。
综上,该抛丸机接纳高寿命抛头和先进技术设计,各技术特点、参数抵达国际先进,有效包管了设备的高效平稳运行,使钢板获得了较佳的外貌质量。
2悬挂轴承相关问题及革新
(一)目今悬挂轴承保存的问题
丸料循环系统卖力整个抛丸机丸料流的循环,在抛丸机事情时为各抛头提高富足丸料,各环节中一旦有故障,必将影响设备的正常运行。悬挂轴承为丸料循环系统焦点装置螺旋装置的焦点部件,它的事情状态直接影响着抛丸机的事情状态。某钢厂随着热处理线正常运行,逐渐袒露一些问题。由于悬挂轴承结构上保存设计上的缺陷,经常导致悬挂轴承在使用两周至一个月之间频繁泛起损坏(转动体和坚持架均泛起破损),给设备维护带来较大影响,严重制约了抛丸机甚至整条热处理线的正常生产。
悬挂轴承泛起故障后处理的的难度较大,主要体现在以下几点:
整个抛丸机悬挂轴承共有5个,数量较多,加上使用周期较短,使设备维护人员疲于应付抢修,劳动强度高。由于悬挂轴承装置部位差别,导致其引起的故障各不相同,增加维护人员剖析判断故障的时间。有些部位装置比较隐蔽,检修空间狭小,更换轴承时受空间限制,需要许多部件拆装或需人员恒久坚持某种姿势(非站立)进行检修,费时辛苦。
(二)悬挂轴承的革新步伐
经过悬挂轴承更换及拆解,发明轴承损坏主要有以下原因:
整根螺旋轴分为三段或四段,各段间同轴度误差较大,转动起来各段间圆周偏向即径向跳动偏大,而悬挂轴承又是通过单个吊杆刚性的牢固在螺旋装置的外壳上,导致轴承的实际载荷凌驾原来设计值,轴承在不堪重负下运行,导致轴承转动体和坚持架损坏。
为此经过现场空间简直认、轴蒙受力剖析以及密封型式的查阅,对悬挂轴承进行如下革新:
改变原有悬挂轴承的结构和装置方法,轴承在单个吊杆牢固下受到载荷较大,现改为双吊杆结构与装置方法,大大降低了悬挂轴承有害载荷(径向摆动),轴承主要蒙受螺旋轴笔直偏向重力,运行很是平稳。革新后的悬挂轴承有效的解决了原来保存的缺陷,运行寿命有较大提高,平均寿命抵达半年以上,大幅降低设备维护人员的劳动强度,大大提高了抛丸机设备作业率,包管了钢板热处理线的平稳运行。
3清扫尾吹装置保存的问题及革新步伐
(一)目今清扫尾吹装置保存的问题
清扫吹扫装置主要由刷辊装置和高压风机尾吹装置组成,前者主要卖力钢板上外貌大部分丸料的清扫,后者卖力配合把清扫后的钢板上外貌剩余丸料粉尘吹扫洁净,抵达生产的要求所必须的外貌清洁度。由于刷辊刷毛装置结构设计上的缺陷以及生产差别宽度规格钢板,经常导致刷毛掉落或刷辊刷毛磨损不均,经常泛起钢板上外貌丸料及粉尘剩余,给生产质量带来较大影响,严重制约了抛丸机甚至整条热处理线的正常生产。
(二)清扫尾吹装置及清扫室的相关革新步伐
通过问题原因剖析,对清扫尾吹装置和清扫室进行以下革新:
(1)刷辊刷毛的革新:原设计的刷毛装配是金属刷毛座与刷毛组为嵌入式装置,使用时间稍长就会使刷毛组与刷毛座之间间隙变大,由于刷毛组在滚刷钢板期间受到较大周向力,导致间隙爆发恶性循环越来越大,较后导致刷毛组的脱落。经剖析,现对刷毛组件结构进行革新,接纳整体式刷毛组件能制止了上述情况的爆发,其接纳尼龙刷毛座,刷毛通过特制胶水粘贴在刷毛座孔内,使刷毛与刷毛座融为一体,刷毛底座接纳剖分式装置在刷辊轴上,拆装较为便当。实践证明该刷毛使用寿命在一年以上,大大提高了抛丸机的设备作业率,降低了故障时间。
(2)尾吹装置的革新:针对上述泛起的问题及造成的结果,在差池尾吹装置进行大改动前提下,在抛丸机箱体尾部增设一套独立的压缩空气尾吹装置。该装置吹扫介质为压缩空气(压力为5-8bar)直接从车间压空支管分出该尾吹装置的主管,在该管路上增设电磁阀控制气动切断阀,凭据PLC中钢板位置跟踪信号、抛丸速度及到尾吹管装置位置等自动启闭切断阀,实现吹扫自动。为包管尾吹效果和节约能源消耗,其在终端尾吹管为变径管路,管子长度与抛丸机箱体宽度相同,在长度偏向上每间隔8cm钻有一排孔径为8mm的小孔作为其喷气口,装置时使喷气口与水平面夹角约为45°。同时考虑到丸料的接纳和使用差别厚度钢板的生产。经过运行实践,该尾吹装置在原有尾吹装置不运行的情况下能很好满足生产需求,较佳时甚至钢板上外貌无丸料剩余,凌驾原有设计指标,且对板形要求降低,原有装置来料钢板平直度>5mm/m就会泛起丸料剩余超标,现来料钢板平直度不大于10mm/m也能抵达生产要求。清扫尾吹装置和清扫室革新后,钢板外貌质量大为改善,增加设备作业率,降低了设备维护保养本钱和后续工序处理钢板的时间及本钱,大大提高企业热处理的竞争力。
4结语
抛丸机作为钢板热处理线的要害设备,其特点使其具备了抛头振动小、部件寿命长、生产效率高、粉尘排放低等优点,包管了热处理钢板外貌清洁度要求。在现阶段对抛丸机机在应用实践中的泛起的悬挂轴承、清扫尾吹装置问题等引起一些设备生产故障进行了一系列革新,提高了设备作业率,降低了故障时间,节省了备件消耗用度,实现了抛丸机的高效运行,取得了良好的经济效益。同时希望这些革新能为中厚板厂抛丸机的应用提供了一些借鉴经验。
参考文献:
[1]崔风平,等.中厚板生产与质量控制[J].冶金工业出书社,2008